my889900 2023-08-24 157 0
在工業(yè)廢水零排放處理系統(tǒng)中,MVR蒸發(fā)系統(tǒng)性能的長期穩(wěn)定運(yùn)行是必不可少的,這取決于日常的操作與維護(hù)。
在MVR蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行過程中,通過壓縮機(jī)對物料蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)行壓縮,使其溫度和壓力得到提升,二次蒸汽的熱焓增加,將無法利用的二次蒸汽轉(zhuǎn)換為可利用的蒸汽,然后重新進(jìn)入蒸發(fā)器作為熱源,充分利用蒸汽的潛熱,使料液維持沸騰狀態(tài),而加熱蒸汽本身則冷凝成水,冷凝水用于物料的預(yù)熱,使冷凝水的顯熱也得到充分利用。
截至目前,邁源參與研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及安裝調(diào)試的蒸發(fā)項(xiàng)目已達(dá)200多個,應(yīng)用范圍涵蓋冶金、化工、醫(yī)藥、電鍍、環(huán)保水處理等行業(yè)。在技術(shù)服務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)不少運(yùn)行過程中暴露出來的問題,特別是結(jié)垢問題,影響系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行。以四川德陽氣田產(chǎn)出水全量化處置項(xiàng)目為例,邁源根據(jù)具體運(yùn)行問題,提出相應(yīng)改善建議,希望能給廣大客戶帶來經(jīng)驗(yàn)借鑒。
該項(xiàng)目位于四川省德陽市,用于處置川北地區(qū)的氣田產(chǎn)出水、壓裂返排液、泥漿壓濾液混合廢水,水質(zhì)狀況復(fù)雜,硬度及鹽濃度較高,日處理規(guī)模為600t/d,本項(xiàng)目采用“均質(zhì)沉淀預(yù)處理+板式MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶+尾水保障”工藝,抗結(jié)垢性能強(qiáng),產(chǎn)水效果穩(wěn)定,最終實(shí)現(xiàn)油氣田鉆采廢水的全量化處置。
德陽項(xiàng)目的具體工藝流程為“廢水收集→均質(zhì)曝氣系統(tǒng)→氣浮系統(tǒng)→除硬系統(tǒng)→板式MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)→尾水保障系統(tǒng)→合格產(chǎn)水”。氣浮與除硬系統(tǒng)產(chǎn)生的泥漿與外運(yùn)泥漿液混合后送至業(yè)主板框系統(tǒng)處理,泥餅委外處理,濾液返回隔油池,最終匯入均質(zhì)池;蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)晶鹽可進(jìn)行售賣或委外處理,母液存放于濃水池后續(xù)單獨(dú)處理。
水質(zhì)中金屬離子含量較高
該項(xiàng)目水質(zhì)中金屬離子含量較高,前端處理不干凈,極易導(dǎo)致蒸發(fā)系統(tǒng)板換上產(chǎn)生結(jié)垢,嚴(yán)重影響蒸發(fā)系統(tǒng)的換熱效率,從而影響整個系統(tǒng)的處理能力。
進(jìn)水pH偏低,氣浮絮凝效果不佳
該項(xiàng)目前期水質(zhì)pH偏低,導(dǎo)致氣浮絮凝效果不佳,氣浮出水SS較高,導(dǎo)致后段處理工序難度加大,需要處理更多污泥。
進(jìn)水硬度極高
該項(xiàng)目水質(zhì)硬度幾乎在22000mg/L的范圍波動,直接用雙堿法除硬成本較高,產(chǎn)生的污泥量巨大,導(dǎo)致對板框系統(tǒng)的處理要求也更高;若沒處理好,又會 直接導(dǎo)致蒸發(fā)器產(chǎn)生鈣垢。
水質(zhì)中含有較多低沸點(diǎn)有機(jī)物
該項(xiàng)目水質(zhì)中有較多低沸點(diǎn)有機(jī)物,該類物質(zhì)在蒸發(fā)時,容易和蒸餾水一起蒸出,導(dǎo)致COD去除率不高;后段尾水保障系統(tǒng)對此類分子量較小的物質(zhì)分離率也不高,最終導(dǎo)致系統(tǒng)處理壓力大,產(chǎn)水COD較高。
金屬離子結(jié)垢→優(yōu)化均質(zhì)曝氣效果
在前端處理工序中,調(diào)整曝氣池水位,優(yōu)化均質(zhì)曝氣效果;選用更適合大水量曝氣處理的射流曝氣頭、更高效節(jié)能的羅茨風(fēng)機(jī)。
氣浮絮凝效果不佳→調(diào)整進(jìn)水PH與PAM投加位置
在氣浮進(jìn)水前設(shè)置調(diào)堿加藥管,可應(yīng)對水質(zhì)pH波動帶來的影響;優(yōu)化氣浮池PAM的加藥位置與投加深度,使物料在進(jìn)入氣浮區(qū)時能最大化地進(jìn)行絮凝。
雙堿法除硬成本高,產(chǎn)生污泥量大→雙堿法+復(fù)配阻垢劑法
采用雙堿法+復(fù)配阻垢劑法配合除硬,既減少污泥量,又降低成本,能有效達(dá)到除硬目的;蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)硬度控制可在500~1000mg/L的范圍,極大延長蒸發(fā)系統(tǒng)板換的清洗周期。
COD去除率不高→優(yōu)化PAM特性,改善絮凝效果
邁源經(jīng)過多次試驗(yàn),在前端優(yōu)化PAM特性,可更有效去除COD,降低后段蒸發(fā)系統(tǒng)與尾水保障系統(tǒng)處理小分子COD的難度,最終產(chǎn)水達(dá)標(biāo)排放。
多措施并舉,目前該項(xiàng)目最終產(chǎn)水?dāng)?shù)據(jù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》及《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015) C級標(biāo)準(zhǔn)的要求;蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)晶鹽達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462-2015) 中工業(yè)濕鹽一級品以上標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)資源化利用;延長蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的清洗周期,可連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行30天以上。
邁源致力于強(qiáng)化服務(wù)意識,提升服務(wù)質(zhì)量,具有豐富的現(xiàn)場維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。密切配合客戶完成設(shè)備磨合期作業(yè)優(yōu)化等工作,保障和提升設(shè)備運(yùn)行管理能力。及時了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)行過程中產(chǎn)生的問題,并針對性地開展技術(shù)支持工作。希望能與客戶共贏,創(chuàng)造更好明天。
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